中國紡織報訊(記者
劉玉剛)近年來,青島紡織業把“清潔生產”作為應對綠色貿易壁壘、增強企業競爭力、實現可持續發展戰略的必然選擇,圍繞推行紡織清潔生產,大力發展重點產業循環經濟,使青島紡織企業正在走上一條科技含量高、資源消耗低、環境污染少的新型工業化道路。
青島市紡織總公司近幾年明
確發展道路,結合企業改革改制和產品結構、區域結構調整,對一批設備落后、產品無市場、能源消耗大、污染嚴重的企業堅決實行關停并轉,同時在新建的青島市紡織工業園培育了一批高標準、規范化的清潔生產示范企業。其中,華金苑項目引進高效環保設備,生產規模為染整年加工能力4000噸,全部采用國際環保染料進行清潔生產,尤其是污水處理廠日處理量為6000噸,環保質量達到國際先進水平。青島鳳凰印染有限公司是青島市印染業的“龍頭老大”,公司領導班子將清潔生產列入“一把手工程”,在公司發出征集“金點子”的動員令后,生物酶技術開發、重復用水、壓光機冷卻水回收、印花機技術改造、各機臺排水加過濾網、感光膠桶回收、靚藍含蠟水的回收、平洗機技術改造、水沫除塵回收水的改造等“金點子”層出不窮,不到一個月的時間,公司收到了30多條可以付諸實施的合理化建議。方案實施后,產生直接經濟效益70余萬元,一年為企業節約了211萬元;每個月減少了7000噸廢水排放量,還可減少向環境中排放COD約8.47噸;水的重復利用率達到了65%,中水回用率達到了90%,爐渣回收率達到100%。
通過一系列探索實踐,青島紡織行業找到了循環經濟這一新的增長點。近年來,青島市紡織總公司所屬企業開展節能降耗,改變單純依賴外延擴大再生產模式,走內涵發展的道路,取得明顯效果。
紡聯集團五棉有限公司2004年通過循環利用,全年節約自來水及地下水使用費46.2萬元;紡聯集團六棉有限公司在節汽方面積極采用加濕器加濕,有效地提高了效能,減少了損耗;紡聯集團八棉有限公司將自用鍋爐設備拆除,改由青島堿廠集中供熱,總用汽量同比節約30%以上。
青島鳳凰印染有限公司自推行循環經濟后,廢物最小量化、清潔生產、廢物綜合利用和資源二次利用等循環經濟的不同要素和組成部分,在公司得到不同程度的實踐,并已取得了明顯的效果:每生產1萬米印花布成品所需的染料已從664公斤下降到了581公斤,所需的燃煤由2.9噸下降到2.7噸,所需的電能由1888度下降到1852度,同比下降了1.9%。在洗布工序里,他們投資21萬元對水循環設施進行了技術改造,運行后可減少用水50%,同時減少了污水排放50%,每年可節約蒸汽費、人員費42萬元,提高一倍效率。鳳凰公司對排水線路加以改造,將高堿度廢水用于煙氣脫硫、除塵,效果穩定,去除率高,同時可使這部分廢水的PH值降低1.5,色度降低20%,COD降低30%,一舉兩得。如今,在鳳凰印染公司,許多機臺冷卻水得到了重復利用,空壓機冷卻水由一點回用改為多點回用,每年可節約自來水6000噸。
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